隨著煤炭資源的過度開采,越來越多的洗煤廠面臨著煤泥含量不斷增加的問題。這樣一來,一方面會增加下游設(shè)備的處理能力。另一方面,煤泥的粒徑會越來越小,這大大降低了后期脫水的效率。終會導(dǎo)致后續(xù)設(shè)備的處理能力跟不上,并且循環(huán)水得不到有效的利用,甚至難以實現(xiàn)干排。這樣洗煤廠 需要采取多種的措施來進(jìn)一步優(yōu)化循環(huán)水系統(tǒng),來確保整個工況的穩(wěn)定運(yùn)行。
具體而言,可以通過下面幾個方面來解決。 一改良藥劑以及相關(guān)配比。很多洗煤廠為了節(jié)省成本,不添加的絮凝劑,或者只添加少量的聚丙烯酰胺。為了確保整個系統(tǒng)的有效率運(yùn)行,我們建議在添加PAM的前提下,也可以適當(dāng)?shù)脑黾踊炷齽┚酆下然X。根據(jù)我們的經(jīng)驗和實驗,當(dāng)PAM濃度在0.1%,PAC的濃度在5%左右達(dá)到 優(yōu)。 二、設(shè)備的升級。與浮精不同,對于煤泥水的處理,常規(guī)的是采用濃縮機(jī)先把泥水進(jìn)行沉降濃縮,然后底部的煤泥經(jīng)壓濾機(jī)進(jìn)行固液分離。以壓濾機(jī)為例,早期的廂式壓濾機(jī)即可滿足正常的煤泥脫水。但是煤炭資源的匱乏,煤泥顆粒的變細(xì),越來越多的洗煤廠更加偏向采用隔膜式的壓濾機(jī)。根據(jù) 的經(jīng)驗,在早期,廂式壓濾機(jī)很快 可以脫水。但是,現(xiàn)在即使采用高壓壓濾機(jī)過濾周期有可能達(dá)到一個小時左右,但是如果采用隔膜壓濾機(jī), 可以大幅度地節(jié)省脫水的時間。另外,提高工藝流程的管理。比如:加大對操作人員的培訓(xùn),增強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)等
程控自動拉板壓濾機(jī) 說明:自動拉板壓濾機(jī)采用PLC控制,能對壓濾機(jī)進(jìn)行各項操作(如濾板壓緊、集液板合并與開啟、松開濾板、拉開濾板),并留有遠(yuǎn)程控制接口,能遠(yuǎn)程自動操作
程控自動拉板壓濾機(jī)又稱自動拉板廂式壓濾機(jī)。自動拉板壓濾機(jī)采用微電腦控制器、PLC、觸摸屏控制,能對壓濾機(jī)進(jìn)行各項操作(如濾板壓緊、集液板合并與開啟、松開濾板、拉開濾板、水沖洗等),并留有遠(yuǎn)程控制接口,能遠(yuǎn)程自動操作控制。
有效率節(jié)能壓濾機(jī)是在自動拉板壓濾機(jī)基礎(chǔ)上增加更換了機(jī)械手,加長了油缸,增加了區(qū)間,一次拉開多塊濾板卸料。適用于易脫水、有效率工作行業(yè)的物料。 具有結(jié)構(gòu)緊湊、性能穩(wěn)定、效率高、運(yùn)行成本低等特點。拉板效率提高3-6倍,對濾板數(shù)量多、工作頻率高的設(shè)備有明顯優(yōu)勢。
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